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常溫COS 水解催化劑的再生的方法研究

2013-02-05 14:21 來源:未知

常溫COS水解催化劑通常在工業裝置運行1~2年后活性明顯降低。經研究發現,催化劑的失活是因硫沉積破壞催化劑表面的活性組份和堵塞催化劑的微孔以及少量活性組份流失所造成的。由于失活催化劑中活性組份含量仍較高,機械強度改變較小,因而有必要對其進行再生,從而延長催化劑的使用壽命。本文針對水解催化劑失活后的特點,采用一種有效的再生劑,對其進行了再生研究。用常壓微反裝置考察了再生工藝條件對催化劑活性的影響,并將再生催化劑與新鮮催化劑進行了活性和穩定性的比較。

 1  實驗     ' _% T5 c  Q3 U/ k/ `% v
1.1  催化劑再生工藝
工藝1:失活催化劑浸漬再生劑后干燥、焙燒。
工藝2:失活催化劑經水洗、干燥,浸漬再生劑后再干燥、焙燒。
工藝3:失活催化劑經高溫焙燒后浸漬再生劑,然后干燥、焙燒。
催化劑活性評價(測定COS轉化率)
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    (1)微反試驗    / J2 s- ?# `- E
    利用常壓微反裝置測定催化劑的水解活性,活性評價裝置如圖1所示。
試驗條件:催化劑裝量0.5mL(20~40目),裝填高徑比4.0,反應溫度50℃,空速3 000h-1,常壓,水汽含量為室溫(20~25℃)下飽和濃度。
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    試驗用的氣體由純COS氣體與普氮以一定比例混合而成,氣體中COS含量為50~100 mg/ m3。  
待試驗條件穩定后用WISP-852微量硫分析儀定時測定反應器進、出口氣體中COS含量,得知COS的水解轉化率。催化劑活性以COS轉化率表示。
原粒度試驗
為準確評價催化劑的性能,在常壓下測定原粒度水解劑的活性。試驗條件:催化劑裝量30 mL(¢3~5),反應溫度50℃,水汽含量為室溫(20~25℃)下飽和濃度,空速1 500h-1,常壓。
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    反應管為¢30×1.5的玻璃管,試驗用的氣體由純COS氣體與普氮以一定比例混合而成,氣體中COS含量50~100 mg/m3,工藝流程與常壓微反流程相似。 4 l: D/ T! B% Y  p
2  結果和討論
失活及再生催化劑的物化性質
從表1可看出,與新鮮催化劑相比,失活催化劑的比表面積、孔容有所下降,堆密度略有增加。失活樣品中沉積了大量的S和Cl,堵塞了催化劑孔道,是導致催化劑失活的主要原因,再生后催化劑中仍含有少量的S和Cl。再生后催化劑孔道體積基本恢復,比表面積可恢復90%以上。
2.2  
失活催化劑的保留活性    & n7 C0 @  U) q) [
    在微反裝置上測定了某廠使用8個月后的水解催化劑的活性,結果見表2。

從表2可以看出,失活催化劑基本上已沒有活性。     
失活催化劑再生工藝的選擇
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    表3表明,不同的再生工藝對再生效果有不同的影響,其中工藝3再生的催化劑活性與新鮮催化劑基本相當。
    (1)
焙燒溫度對催化劑活性及活性組份含量的影響。采用工藝3,考察了焙燒溫度對再生催化劑活性的影響,結果見表4。
從表4可知,不同焙燒溫度下再生的催化劑活性有明顯差別:隨著焙燒溫度的升高,催化劑的活性先逐步上升,然后又下降;當焙燒溫度為550℃時,再生催化劑的活性大。, r* V; {0 t$ b, q6 q% X' j; d3 A. V s- z; f; h* R) b) z
    不同焙燒溫度下再生的催化劑中活性組份含量和硫含量有明顯差別:隨焙燒溫度的升高,硫逐漸被除去,硫含量明顯降低;在550℃時,硫含量低,而催化劑中活性組份含量明顯增大。這些結果與催化劑活性結果相吻合。# @2 K2 N2 O" ~/ C/ W
    (2)再生催化劑的XRD。應用XRD研究了新鮮、失活以及再生催化劑的晶體結構,發現:失活催化劑上雖然含有大量的硫,但沒有硫酸鹽的XBD衍射圖樣出現,這表明硫可能以無定型的形式分散在催化劑中;而NaKAl2O2(CO3)2、KCl衍射峰很強,說明活性組份明顯聚集成晶相,從而降低了話性組份的含量和催化劑的活性,因此對失活催化劑直接再生時效果很差;經焙燒、浸漬再生劑再生后的失活催化劑除含有K2SO4峰外,基本上與新催化劑的譜圖相同,表明再生催化劑表面晶相與新鮮催化劑相近,說明硫沉積及再生并未使催化劑晶相遭受破壞,同時也說明催化劑的失活不是由于結構破壞引起的。
再生催化劑的活性考察
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    將原粒度再生催化劑與新鮮催化劑置于常壓微反裝置中,分別在不同溫度及空速下進行對比試驗。1 @  y3 m/ Q' _$ K
    (1)不同溫度下催化劑活性的比較' c+ B3 [3 K- E, v( `+ L  `8 d8 n
    各取催化劑30mL,原粒度,選擇空速1 500h-1進行測試,測試結果如圖2示。2 p# i! K( m1 M5 x' ?1 ^
    從圖2可以看出:催化劑的水解活性隨著溫度升高而增加;在反應溫度80℃下,再生催化劑活性與新鮮催化劑相當;在40~60℃范圍內,再生催化劑的活性能夠達到新鮮催化劑的90%,這主要是由于再生催化劑的表面還有微量S和Cl堵塞了催化劑孔道,降低其表面利用率并影響了內擴散。
不同空速下催化劑活性的比較
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    各取催化劑30mL,原粒度,選擇溫度50℃進行測試,測試結果如圖3示。
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    由圖3可以看出,空速變化對再生催化劑活性的影響趨勢與新鮮催化劑相同。在空速1 500~6000h-1的范圍內,再生催化劑的活性達到新鮮催化劑90%以上。     ! i  f: Y& p% ^; ?
2.5  再生工藝的重現性
為評價再生工藝的重現性,制備了不同批次的樣品。各取催化劑30mL,,原粒度,選擇溫度50℃、空速1 500h-1進行測試,測試性能見表5。結果表明各批樣品性能基本一致,工藝放大可行。
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2.6  再生催化劑的穩定性   
在相同對比條件下,對再生催化劑和新鮮催化劑的活性穩定性進行了比較。評價條件為:反應溫度50℃,空速1 500 h-1,原粒度,體積30mL。試驗結果如圖4示。
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從圖4可以看出,經150h的試驗,COS轉化率基本保持在91%左右,說明再生催化劑的活性穩定性是好的。
結論   
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    (1)失活催化劑的再生條件為:550℃焙燒3h后浸漬再生劑,然后干燥、焙燒。再生催化劑具有較高的活性,COS轉化率可達新鮮催化劑的90%以上。
再生催化劑仍具有良好的活性穩定性
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